袋式
除塵器可收集粒徑大于0.3微米的細粉塵,除塵效率可達99%以上;袋式除塵器使用靈活,處理風量從每小時數百萬立方米到數十萬立方米不等。可直接設置在室內機床附近的小型機組上或做成大型除塵器
除塵布袋是袋式除塵器的核心,俗稱除塵布袋或除塵濾袋。除塵布袋是袋式除塵器運行的關鍵部分。通常,圓柱形濾袋垂直懸掛在除塵器中。除塵布袋的結構和設計應盡可能合理。易積灰,易破碎,。除塵袋的選擇非常重要,它直接影響除塵器的除塵效果。除塵袋的選擇可從以下幾個方面進行選擇:氣體溫度、濕度和化學性質、粒度、粉塵濃度、過濾風速、除塵方法等因素
引風機是機械機械,通過輸入機械能來增加氣體壓力和輸送氣體。這是一臺流體驅動的機器。引風機的工作原理與透平壓縮機相同。僅僅因為氣體流速低,壓力變化很小。一般不考慮氣體比體積的變化,即將氣體視為不可壓縮流體
袋式除塵器引風機的選擇依據:20000集塵器僅為20Pa左右,運行數月后壓力升高,可達到500-00pa。除塵器的壓力一般是實測的,壓差為進出口,即除塵器的實際壓力。一般來說,管道的局部阻力為中國加上沿路徑的阻力,加上預計壓力為除塵器,加上額外的壓力損失,考慮到漏風率為10%,針對脈沖袋式除塵器使用中存在的問題,選擇風機總壓力,生產中應采取以下措施
(1)減少除塵系統漏風,提高除塵器風量。排放時,關閉非工作狀態出口煙道閥,除塵器負壓段煙道完好,無漏氣;除塵器檢查更換布袋后,檢修倉門應密封;及時更換除塵器破膜;將人孔與箱體密封嚴密;密封灰斗、螺旋鉸刀與卸灰閥的連接;密封風機負壓段軟連接
(2)避免壓縮空氣受潮,增加壓縮空氣系統壓力,增加脈沖閥清灰頻率,提高布袋清灰效果。除塵器采用上海袋式除塵器,帶dmf-z-62s2 5〃直角脈沖閥,所需壓力為0.4mpa-0.6mpa。從效果來看,壓縮空氣壓力低于0.45MPa,布袋除灰效果較差。為達到除塵器的除塵效果,壓縮空氣系統的末端壓力不小于0.45MPa lmb-9-7側插式脈沖平袋除塵器的初吹控制為:每倉吹兩次后(間隔4S),打開料倉氣動閥,關閉下料倉氣動閥。整個過程耗時28s,即除塵器吹257次/h。由于清袋效果差,吹灰控制改為每倉吹20、30、50次(間隔4S),然后打開倉氣動閥,關閉下倉氣動閥。整個過程分別需要100x、140x和220s,即720次/h、771次/h和818次/h。該措施實施后,除塵效果有所改shan,但帶來了影響——壓縮空氣消耗量的增加。改變頻率后,每臺除塵器理論耗氣量增加90m/H-110m3/H
(3)加強對脈沖閥的檢查和維護,防止脈沖閥隔膜損壞造成內部泄漏,穩定壓縮空氣系統壓力。脈沖閥的工作狀態直接影響除塵器的工作狀態。單個脈沖閥的故障將導致整個清灰系統癱瘓。及時檢查隔膜更換組和壓縮彈簧是脈沖閥正常工作的手段
(4)正確操作lmb-9-7側插式脈沖平袋除塵器的風機和排灰裝置。電石爐放灰后,應立即停止風機運轉,降低除塵布袋負壓狀態,用吹風吹灰,使粉塵直接落入除塵器底部的塵倉。lmb-9-7側插式脈沖平袋除塵器卸灰裝置每8h卸灰一次或兩次。卸灰后,卸灰閥和手動插板閥的上部應保持較高的粉塵度,以防止排出的粉塵空氣漏入灰斗造成漏氣
(5)吹氧作業時,嚴禁打開風機、傾倒物料,及時關閉煙道蝶閥,減少布袋損壞。吹氧作業時,嚴禁及時打開風機,關閉煙道蝶閥;如果材料坍塌或噴射,關閉煙道蝶閥。正確安裝除塵器和除塵器,減少除塵器和除塵器的損壞。定期檢查螺旋鉸刀和卸灰閥的工作狀態,緊固所有緊固件;在螺旋鉸刀兩端軸承內加注潤滑基脂;向螺旋鉸刀、排灰閥減速機添加或更換潤滑油。檢查風機葉輪磨損情況,定期調平電機和風機,及時檢查并緊固松動的底座螺栓,更換發生故障的減震器等,風機在運行過程中振動,總結了lmb-9-7側插式脈沖扁布袋除塵器在密閉電石爐生產中存在的諸多缺陷。只有通過嚴格的操作和管理,除塵系統才能充分發揮其效率。電石爐作業現場無煙塵,為電石排放作業人員創造清潔文明的作業環境。
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